改造丨水泥窑余热发电沉降室回灰系统的改造
 

 

水泥窑余热发电沉降室回灰系统的改造 


 

我公司3000t/d+6000t/d熟料生产线配套建设了纯低温余热发电系统,在两台窑头AQC锅炉前均设置单独沉降室,用以降低进入锅炉的熟料粉尘,自发电系统投入运行以来,频繁出现沉降室捣打料脱落、回灰系统堵料和拉链机磨损等问题。 


 

1、事故现象
沉降室回灰系统的工艺流程如图1所示,熟料颗粒沉降进入灰斗,经卸灰阀落入本体拉链机,输送至窑头袋收尘器拉链机,而后经熟料大拉链机进入熟料库。
 


 

由于窑头废气温度一直偏高,最高可达到460℃,沉降室回灰温度高,正常运行时本体拉链机的壳体温度达到150℃,壳体外壁漆脱落烤成焦黄色,拖轮轴承频繁出现高温缺油情况,轴承频繁损坏。本体拉链机长22m,受热后膨胀变形一直摩擦侧板,中间位置侧板甚至磨穿。 


 

2、原因分析 

拉链机一直连续运行而且回灰温度很高,是导致拖轮轴承缺油和拉链机变形的主要原因,提高熟料的结粒和冷却效果,适当降低废气温度,才能缓解以上状况。 


 

沉降室原设计捣打料的厚度为35mm,使用Φ6.5mm的“V”型扒钉,入口废气温度为380℃,瞬间450℃。从捣打料脱落情况可以看到大部分连同扒钉一块脱落,说明扒钉焊接质量不好,沉降室长期超温运行引起捣打料开裂松动,导致大块的捣打料脱落,卡在插板阀位置,阻塞下灰口引起沉降室大量积灰;同时在沉降室灰斗位置安装的负压表管堵塞,中控员无法判断灰斗内的积灰情况,岗位值班人员对卸灰阀下灰不正常的情况发现不及时。以上原因导致了沉降室内大量积灰,险些造成重大安全事故。 


 

3、处理
    (1)对沉降室内部脱落的捣打料进行修补,对边缘松动的部位进行清理,在沉降室壳体上覆不锈钢龟甲网并焊接牢固,涂抹12mm耐磨陶瓷涂料。
 

    (2)清通灰斗位置的负压表管,并上移至距卸灰阀2m位置,原设计Φ10mm的负压表管改为Φ20mm的无缝钢管,深入沉降室内500mm,在末端安装向下的弯头(如图1所示),并在该管段上部焊接500mm长的耐磨钢板,防止熟料颗粒磨损表管,经过以上处理能够有效地防止熟料粉尘进入负压表管造成堵塞,中控员能够很好地监控到沉降室灰斗位置的负压情况。 


 

4、使用效果
经过以上改造以后,卸灰阀和拉链机不再连续运转,每天的启动时间7.5h,解决了拉链机拖轮轴承频繁缺油损坏的问题,减轻了设备磨损,延长了设备的使用寿命,同时每年可节约用电约170000kWh。
 


 

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